Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站(山西焦化股份公司,山西洪洞041606)摘要针对山西焦化股份公司循环水系统耗电高的情况,对焦化厂一、二、三循环水系统能耗进行了分析,并选取其中的4台泵进行了高效节能泵改造。实施改造后,4台泵开云 开云体育APP节电率均达到24%1)A上,年创效益127万余元。改造后的高效节能泵最大流量稍有变小,但对工艺系统运行基本无影响。项目采用合同能源管理模式,把风险降到最低。关键词高效节能泵,循环水系统,合同能源管理,节能技改文章编号:1005—9598(2014)一05—0064—04中图分类号:TQ051.21;TQ520.8文献标识码:为响应国家大力推进节能减排的号召,山西焦化股份公司(以下简称山西焦化)在“十二五”期间加大了节能技改力度,全方位深挖节能潜力,本文以高效节能泵在循环水系统技改中的应用为例,介绍其在节电方面取得的效果。应的管道附件,原有电机运行效率较高,不予更换;待改造完成后,根据运行和节能效果,再逐步推广实施。2改造方案该项目采用浙江科维节能技术有限公司流体输山西焦化循环水系统现状山西焦化共有7套循环水系统,循环水总量34300送Go?well技术和杭州安耐杰科技有限公司ENERGY高效流体输送技术,以最佳工况运行、最合理能耗为指导原则,从影响水泵能耗最根本的三大要素(管路阻抗、运行效率、输送流量)人手,凭借专有的、先进的参数采集标开云 开云体育APP准和计算机仿真模拟等技术手段,通过检测复核当前运行的工况参数和设备额定参数,准确判断引起高能耗的各种原因,提出系统过程能量优化最佳解决方案和系统配置最佳匹配方案;然后通过整改系统不利因素,按最佳运行工况参数,定做更换E—COWELL、ENEGE高效节能泵等,实现配置优化,消除因系统配置不合理引起的高能耗;通过安装ECOWELL自动控制系统,实现运行控制优化,降低因负荷较大变化引起的高能耗;标本兼治,综合节能,达到最佳节能效果。该项目采用合同能源管理模式,技改及实施全由乙方完成,改造开云 开云体育APP完成后,节能泵运行48个月产生节电效益的60%归乙方,作为报酬。之后设备归甲方所有。m3/h,分别为:化肥厂循环水6环水3000100m。/h,焦化厂一循000m3/h,焦化厂热电站循环水4600m3/h,焦600化厂二循环水3m3/h,焦化厂三循环水7000m3/h,焦油加工厂循环水1m3/h,甲醇厂循环水9000m3/h。7套循环水总计平均年用电量6300万kWh,占山西焦化总用电量的13.69%。循环水系统耗电高的主要原因是在设计时,普遍存在大马拉小车的问题,造成投产运行后,与实际负荷不匹配,能源浪费较为严重。为了彻底改变此局面,山西焦化2011年3月、7月先后委托浙江科维节能技术有限公司、杭州安耐杰科技有限公司两家单位对4套循环水系统运行工况进行了调查检测,测算实施节能改造后节电效果平均为30.91%,节电潜力大。为在安全生产的前提下实施改造,确定先在焦化厂3套循环水系统中挑选4台循环水泵改造,更换为ECOWELL、ENEGE高效节能泵及其相收稿日期:2014—05—24作者简介:成华峰(1974一),男,山西洪洞,工程师,学士,2010年本科毕业于太原理工大学化学工艺专业,现从事煤化新技术的开发应用工作,E-mail:jhcchf@163.com。万方数据6.565—3改造前的能耗分析3.1焦化厂一循环水系统一循环水系统泵房位于以地面为基准标高一2.7处,内设型号为350S75B冷却水泵4台(流量Q:1m。/h,扬程H=55m,功率N=280kW,转速n=l制冷循环泵系统6.5m、煤气净化循环泵系统35.5m、低温水泵系统18.5080470本系统属于工艺冷却水系统,现有运行模式如下:(1)苯加氢循环水系统:1台冷却水泵+1座冷却塔+需冷却设备(苯加氢换热设备);年平均运行时间8640r/min),配套的6座喷淋式冷却塔布置在地面处,回水上塔高度为7.6m,循环水最高供应点标高25h。(2)制冷循环水系统:1台冷却水泵+2座冷却塔+需冷却设备(制冷主机);年平均运行时间600本系统属于工艺冷却水系统,现有运行模式如下:2台冷却水泵+2座冷却塔+需冷却设备(初冷器、蒸氨塔和粗苯装置换热器);年平均运行时间8640h。h。(3)煤气净化循环水系统:2台冷却水泵+4座冷却塔+需冷却设备(初冷器中段换热器);年平均运行时间640h。(4)生产低温循环水系统:1台冷根据现场参数测算、流体输送工程学复核,一循环水系统2台冷却水泵技改前运行测算功率为216.96+208.6=425.56kW。却水泵+需冷却设备(夏季末端为制冷主机,冬季末端为初冷塔下段换热器);年平均运行时间8640h。根据现场参数测算、流体输送工程学复核,本循环水系统技改前各循环水泵运行测算功率分别为:3.2焦化厂二循环水系统二循环水系统泵房位于以地面为基准标高一2.11台苯加氢循环水泵运行测算功率378kW,l台制冷循环水泵运行测算功率378kW,2台煤气净化循环水泵运行测算功率589+458=1环水泵运行测算功率316kW。047处,内设型号为KQSN400一N13/470冷却水泵3台1732mVh,H=52m,N=315kW,n=l480r/min),配套使kW,1台生产低温循用3座喷淋式冷却塔,冷却塔回水上塔高度为7m,循环水最高供应到系统的27.3m处。本系统属于工艺冷却水系统,现有运行模式如下:2台冷却水泵+3座冷却塔+需冷却设备(初冷器、分缩器和废水冷却器等末端换热器);年平均运行时间8640h。4循环水泵实施节能改造后节电效果测算4.1节电计算方法(1)节电率(%)=(技改前的耗电功率一技改后的耗电功率)/技改前的耗电功率100%(2)实际节电量(kW?h)=技改前的耗电功率(kW)节电率运行时间(h)(3)实际节电费(元)=实际节电量(kW?h)电价根据现场参数测算、流体输送工程学复核,本循环水系统2台冷却水泵技改前运行测算功率为299+303=602kW。3.3焦化厂三循环水系统三循环水系统泵房位于以地面为基准标高一2.4(元/kW?h)4.2节电量测算通过对焦化厂一、二、三循环水系统能耗分析,决定对一循环2台冷却水泵、二循环1台冷却水泵、三循环1台苯加氢泵,共4台泵进行节能改造。改造后节电计算汇总见表1。用电价格按0.51元/kWh计,年总节电量P罐=912038+637632+1684800=3234470处,内设苯加氢循环水泵2台,型号为SLOW300—550IB406m3/h,H=64m,N=400kW,n=l480853r/min);制m3/h,H=38冷循环水泵2台,型号为600S一47A(Q=2m,N=400kW,,l=970r/min);煤气净化循环水泵3台,型475m3/h,H=58m,N=560kW,n=970号为500S一59T(p=2r/min);生产低温水泵2台,型号为SLOW300—550IB(Q=I406m3/h,H=64m,N=400kW,n= l480r/min),配套 kWh,年总节省 的7座喷淋式冷却塔布置在地面处,回水上塔高度为 电费=3234 4700.51=164.96万元。 4台循环水泵节能改造后节电效果测算 运行状况嚣魏考掌痣尘蒜耄是毒蕊h年节/k电Wh 一循环水系统二循环水系统三循环水系统 2台节能泵运行425.56 1台节能泵、l台原有水泵运行 1台苯加氢节能泵运行 299+303378 320299+229.2 183 105.5673.8195 24.824,451.6 0 800万方数据 一66一 煤化工2014年第5期 行48h,进行对比评价;2开1备或2开2备运行模 5项目实施情况及改造后实测效果2013年1月18日一29日,对一循环水2台泵、二循环水 1台泵、三循环水1台苯加氢循环水泵实施了更换高效节能泵改造。 经过近4个月稳定运行,5月23日一24日进行了全面的实际测试。 5.1测试方法 5.1.1用电度表及检测设备测试改造前、后电机的输入功率, 计算节电率,以此判断是否达到技改目标。5.1.2节能泵测试评 价期间,按照工艺要求,循环水系统流量要调节至上限区间运行,不 准随意加减负荷。改造前后循环水泵压力、流量、电量变化对比:1 开1备运行模式,采取未改造泵和改造后节能泵各运 式,采取2台未改造泵和替换1台改造后节能泵各运行48h, 进行对比评价。 5.1.3节能泵改造后工艺运行情况 包括节能泵运行的稳定性、安全性、可靠性评价,填写测试运行 评价记录表(流量、压力、温度、电流)。包括焦化厂一、二、三回 收工艺系统,对比分析改造前后循环水泵压力、流量、电量变化对工 艺系统的影响。5.1.4节能泵改造后节电效果 评价范围为4台改造节能泵,记录运行时间、用电量,计算节电 率,并与设计值比较。5.2测试结果 5.2.1改造后节能泵运行情况 改造前后循环水泵、节能泵测试数据见表2。 表2节能泵、循环水泵测试结果 运行状况一循环水系统两台节能泵 改造后 日期 循环水总量/脚。?h一, 13830l852 压力/E)a 0.330.350.460.350.370.50 电流/A 1721 332322 39 23242223 05—23—2405—23—2405—23—2405— 2l一2205—21—22 05—2l一22 二循环水系统1台节能泵,1台原有泵 1台苯加氢节能泵 原一循环水系统两台循环水泵 改造前 原二循环水系统两台循环水泵 原苯加氢l台循环水泵 从表2中可以看出,与改造前的循环水泵相比,改造后一循环水系统两台节能泵流量增加20m3/h,压力减少0.02MPa, 电流分别减少6 见表3。由表3可以看出,经过节能泵改造,冷鼓初冷器 A;二循环水 MPa, 用循环水量比未改造前高约53ma/h,压力增加0.01 MPa;初冷器后煤气出口温度21.5(指标为212), 达标运行;粗苯工序循环水量基本不变,贫油出口温度46.2, 略超指标(46)运行;氨硫工序循环水总流量表坏无显示;贫液 出口温度仍为26,仍超指标(22)运行。 系统节能泵流量减少254ma/h,压力减少0.02 电流减少1A;苯加氢节能泵流量减少103m3/h,压力减 少0.04MPa,电流减少6 5.2.2节能泵改造后对工艺系统的影响一循环水泵改造前后一回收工艺系统运行数据 表3节能泵改造前后一回收系统运行情况 初冷器循环水量/m3?h 3*963805日期 循环水温度/进口2826 煤气温度/进口 8080 贫油温度/进口 8482 贫液温度/进口 7674 循环水压力 /MPa 0.230.24 粗苯循环水量 131130出口 3334 出口 2321.5 出口 4646.2出口 2626 改造前改造后 05~2l一22 671882 05—23—24 二循环水泵改造前后二回收工艺系统运行数据见表4。由表4可 以看出,改造后,冷鼓初冷器循环水流量减少213mVh;初冷器 后煤气出口温度升高0.5,超标0.5运行;终冷循环水流量 减少15m3/h;终冷后煤气温度升高1,达到指标上限;循环 水压 力降低0.02MPa;氨分缩器循环水量减少8m3/h,氨 气温度升高1;说明高效节能泵改造后泵的最大流量减小,个别工 艺指标达到上限或超标运行。 三循环苯加氢循环水泵改造前后苯精制厂工艺运行情况见表5。 万方数据 2014年10月 表4节能泵改造前后二回收系统运行情况 低温初冷器水量循环水流/m3?h一1量/m3?h一1 374374 30282815 一67Et期 循环水压力 /MPa 0.290.27 28297777 2323.5 循环水温 煤气温度终冷循环终冷后煤气氨气温度氨分缩器 水流量 577562温度/'C进口 3638 /'C进口出口 102i01 9798 循环水量 5244出口 3132 改造前改造后 05—21—22 05—23~24 表5节能泵改造前后苯精制厂运行情况 循环氢压缩机循环氢温度/'C进口 改造前改造后 出口 7778 日期 甲苯冷却器甲苯温度/'C进口 130129 煤气压缩机煤气温度/'C进口 2726 脱重塔轻苯温度/进口 6565 出口 5959 出口 3738 出口3640 05—21—22 05—23—24 8079 从表2、表5可以看出,苯加氢循环水泵实施节能泵改造后流量 减小了103m3/h,循环氢压缩机循环氢进口温度降低了l, 出口温度升高了1;甲苯冷却器甲苯进口温度降低1,出口温度 不变;煤气压缩机煤气进13温度降低1,出13温度升高1; 脱重塔轻苯进口温度不变,出口温度升高了4,均 接近指标上限运行。 5.2.3节能泵改造后节电效果 改造后节电效果见表6。4台高效节能泵按年运行 8640 h,电费价格按照平均用电价格0.51元/kWh计 算,则4台泵年可节约电费(113.98+86.08+89.2 6400.51=127.47万元。表6节能泵改造后节电效果 运行状况骂棼轰学 一循环2台节能泵446.68二循环1台节能泵三循环1台节 2.70213.92276.96 113.9886.0889.22 24.824.451.6注:1)2012年11月14日一12月613连续运行数据; 2)2013年4月26日一2913连续运行数据。 6小结 合同能源管理模式,风险和由乙方承担,符合公司的利益, 值得推广。不足之处是采用高效节能泵改 改造前后4台泵的实际用电功率测试表明,尽管苯加氢循环水泵 节电率没有达到合同指标51.6%,但4台泵节电率都达到了24% 以上,节电效果非常明显,年可节约电费127.47万元,效益可 观。并且项目采用 造后,存在泵的最大流量和压头减小的情况,个别工艺指标高限 运行,甚至超标运行。为此,选择改造对象时,要有针对性选择富裕 量大的泵来进行改造,使节能与工艺运行达到最佳平衡点。 ApplicationofEnergyEfficientPumpsinRevampingtheCirculati ng ChengHuafeng Water System (Shanxi Abstract were CokingCo.,Ltd.,HongtongShanxi water 041606,China) Theenergyconsumptionoftheci rculating systemofShanxiCokingCo.,Ltd.w ereanalyzed.Fourpumps over technicallyrevampedandthepo werconsumption broughtdownby24%.Themaximumflow wasa bitsmaller thanbefore,butthatdidadopted thesystemoperation.Theformofenergyperformance contractingwas minimizetherisk,andtheannual benefitofthistechnicalrevampi ngwasabout1.27millionyuan,whic hcouldbe greatlypopularized. Keywords energyefficientpump,circulat ingwater system,energy performancecontracting,revam ping