开云体育 开云平台开云体育 开云平台开云体育 开云平台式中:Hb—袋口的局部阻力,pa; ζ —局部阻力系数; ρ—气体密度,kg/m3; v2—袋口内的气流速度,m/s。 此式也与(1)式相同,流速降到三分之一,则局部 阻力降到九分之一。
磨擦阻力与气体的粘滞性,管壁粗糙度、水力半径、气 流速度有关,圆形管用公式表示为: ………(4) 式中:Hc —管道磨擦阻力,pa; λ1—磨擦阻力系数; ρ—气体密度,kg/m3; L —管路长度,m; D —管路直径,m; v —气流速度,m/s。 此式也与(1)式相同,流速降低50%,则磨擦阻力 降到四分之一;要气流速度开云 开云体育平台降低50%,只有管路直径增 加到1.414倍(即面积增加一倍)时才能实现。由于磨擦 阻力又与管路直径成反比,则数值可降到 1/4×1/1.414=1/5.656,即17.7%,降幅达82%。
经多次实验和使用已经证明: 经多次实验和使用已经证明:当过 滤风速在0.3m/min 0.3m/min时 滤风速在0.3m/min时,袋除尘的阻 力就在250pa左右,完全与图1 力就在250pa左右,完全与图1相吻 250pa左右 合。
本节能技术与已有公知公用技术相比,最大节能率 为80%,最小为60%;用于非节能时,成本最大可降低 65%,最小为45%;还可以节能和低成本组合应用。可能 有人对此怀疑,这很正常,每当一个新生事物的出现, 总是有90%以上的人持反对态度,这正符合事物和历史 的发展规律。 当初对袋除尘研究的目的只有一个——节能,没想 到用节能技术还能大大降低生产成本;二没想到袋除尘 能结露使用,三没想到还能取得这么多的技术创新,四 没想到这些创新还能普遍应用,五没想到这一研究用了 太长的时间、太大的投入、太多的心血!让人欣慰的是: 我们的这些研究总算能为我国的袋除尘事业做了一点有 益的工作。 现浙江吉天环保科技有限公司正用此系列 技术制造成各种用途的袋式除尘器,应用于各个行业, 将会给用户和社会带来显著的经济和社会效益。
产生系统管路局部阻力的构件有改变流速、改变 流向、改变流量三类,在此只考虑改变流向,用 公式表示为: ……(5) 式中:Hd —管路局部阻力,pa; ρ —气体密度,kg/m3; ζ1—局部阻力系数; v —气流速度,m/s。 此式也与(1)式相同,流速降低50%,局部 阻力则降到四分之一,即降幅为75%。也只有管 路直径增加到1.414倍(即面积增加一倍)时才 能实现。系统管路的磨擦阻力和局部阻力平均可 降到(0.177 0.25)÷2×100%=21.35% 。
目的:如何在袋除尘体积不变的前题下,将其过滤面积 目的 增加到三倍。 在袋除尘系统中,尽量避免水平管路或解 决水平管路中积灰的前提下,其局部阻力和磨擦阻力的 大幅度降低很容易实现,唯独要研究的是除尘器本身。 如果按常规,过滤面积增加到三倍,其生产成本、重量、 体积也要增加到三倍,这是不可采取的。唯一的办法只 有在体积不变的前提下,将过滤面积增加到三倍;受毕 威的布袋加折可增加面积一倍及信封式布袋的启发,我 们思考制做异形布袋。 从2001年 根据理论研究的结论经过数十次的设计、制 做、实验、失败、改进,确定了一种结构;2002年 用此 结构进行了工业性应用实验,达到了节能的目的,写了 一篇论文, 2003年 继续结构研究; 2004年 研制成了理 想的构造竟然是意想不到简单的一种节能结构基本型式
2004年我们用9项新技术制作了一台可结露使用的直 径和高度均为5米的步进回转单袋反吹圆柱形(无锥形积 灰斗)、过滤面积为3000m2的外滤式袋除尘器,用在水 泥厂立窑烟气除尘且安装在30米高的立窑楼顶上;处理 风量6.9万m3/h,除尘器阻力500 pa,总阻力小于800pa, 风机电机22kw,电流40A,实际能耗20kw,合2.9kw/万 m3;排放浓度为148mg/Nm3;除尘器总体积为98m3,面 积体积比为31m2/m3;总重量15吨,钢耗为5kg/m2。 为了有一台能长期运转的节能型示范工程,根据用 户需要,我们设计制做了一台处理风量为9000m3/h、方 形、反吹内滤式袋除尘,安装在某水泥厂干燥的扬尘点 处,在无人操作的情况下,从2005年10月到2008年10 月,已24小时连续不停正常运行了三年,其效果好于
除尘器有多种,常用高效除尘器只有两种: 除尘器有多种,常用高效除尘器只有两种: 布袋和电除尘。电除尘在所有除尘器中能耗最低; 布袋和电除尘。电除尘在所有除尘器中能耗最低; 袋除尘虽价格较低,但其最大缺陷是阻力大、 袋除尘虽价格较低,但其最大开云 开云体育平台缺陷是阻力大、能 耗高。 耗高。业内普遍认为袋除尘存在着一些它必然存 在的缺陷,是无人能克服也是无法能克服的, 在的缺陷,是无人能克服也是无法能克服的,是 不可能改变的。 不可能改变的。 在三十余年的除尘应用与科研生涯中, 在三十余年的除尘应用与科研生涯中,我们 进行了大量的理论研究与实践;经过理论研究、 进行了大量的理论研究与实践;经过理论研究、 结构研究及实验、使用,实践已经证明, 结构研究及实验、使用,实践已经证明,袋除尘 在干燥工况下其阻力能够运行在260pa以内, 260pa以内 在干燥工况下其阻力能够运行在260pa以内,系统 总阻力在360pa左右;与已有技术相比, 360pa左右 总阻力在360pa左右;与已有技术相比,节能率为 75%,降到属于低能耗除尘器的行列。 75%,降到属于低能耗除尘器的行列。
上,相比节能大于75%。本节能袋开云 开云体育平台除尘器主箱体体积为 120m3,每立方米体积内有45m2的过滤面积,重量仅有十 吨多,钢耗为2.5kg/m2,成本仅有十多万元(用正压,外 壳为0.5mm厚彩板),系统总成本20多万元; 12月底通 过当地环保部门的测试验收,排放浓度为11.8mg/Nm3。 2009年与浙江吉天环保科技有限公司合作,已成功 应用于木材加工行业粉尘治理上,其除尘器的阻力降到 20~70pa的几乎无人相信的程度。
在一特定条件下,过滤阻力的大小主要取决于过滤速 度,基本与过滤速度的平方成正比[1] ,用简易近似公式 表示为: ……………(2) 式中:Ha——滤料阻力,Pa; Ha—— Pa ρ——气体密度,kg/m³; λ——阻力系数,由特定条件下的实验确 定; δ——滤料及粉尘层的厚度,mm; ω——滤料的孔隙率,%; v1——通过滤料的气流速度,cm/s。 此式与(1)式有一个最大的相同点:均与速度的平 方成正比。两式的原理相同,结论一致。本式是研究袋 除尘是否节能及节能数量多少的公式。
电机选用37kw,能耗约30kw。非节能型的总阻力一般取 ≥2000pa,全压取3000 pa,这时的功率为117 kw, 电 机选132 kw,能耗约120kw,是节能型的四倍;或者说 低阻力时的节能率为75%。 式中可看出,在处理一定风量的前提下,决定风机 功率的因素只有一个:风机全压,即除尘器阻力。阻力 降到四分之一,所消耗功率同样可降到四分之一。
由动力学可知,物质的动能为: T = mv2/2 ………………………………(1) 式中:T —物质所具有的动能; m —物质的质量; v —物质的运动速度。 此式在本研究中,理解为被处理的废气所消耗的能量其中m为废气质量,v为流动速度。 式中可看出,物质 所具有的动能与其运动速度的平方成正比。而速度v可人 为地进行改变和控制,当v降到三分之一时,其能量则降 到九分之一。这就是研究节能的理论原理和依据。
风机所需功率用公式表示为: ………………………(6) 式中: N ——风机所需功率,kw; K ——电机贮备系数,取1.2; Q ——风机的气体流量,m³/s; p ——风机全压,pa; 一般除尘系统总阻力 2500 pa,节能时取 20%为500 pa,全压取1.5倍为750 pa; η ——全压效率,取0.90; η1 ——风机机械效率,取0.95。 当用于风量为10万m3/h(27.778m3/s)时,风机所需 功率为:
预计;数据如下: 开始使用的前10天,袋除尘的阻力为 160pa,比预计低得太多;经测试风量又不足,调整后为 220~260pa,风量和阻力都好于设计要求,一直就运行 在这个数值之间。实际阻力是普通产品的五分之一。 除 尘器运行的前10天,管路实际阻力为60pa,调整后为 100pa,包括集尘罩的阻力。也是普通技术的五分之一。 为除尘器与管路阻力之和,实际运行在320~360pa之间, 既清灰后320pa,清灰前小于360pa。仍是普通技术的五 分之一。实际使用风机动力为4kw,电流6.8a,电机空载 电流3a。过滤面积320m2、除尘器面积/体积比21m2/m3、 除尘效率 99.8%、排放浓度 13.99 mg/Nm3 。 用此节能技术于2007年10月在贵州某铁合金厂 6300KVA的一号电炉烟囱安装运行了一台处理烟气量为10 万m3、过滤面积为5400m2的方形、反吸内滤式袋除尘,从 20米高引到地面,系统总阻力600~1000pa,既清灰前 1000 pa,清灰后600 pa,风机电机75kw,电流80~100A; 该厂相同的二号电炉袋除尘电流始终稳定在400A
— 异形布袋,进行了第一次工业应用,达到了节能的 目的。既用了4年时间的研究才完成了异形布袋的创新, 既用了4 既用了 年时间的研究才完成了异形布袋的创新, 2007年授予了发明专利权 年授予了发明专利权。 2007年授予了发明专利权。2005年节能技术得到了完 全成功的直到2008年的长期的应用。